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裂解爐熱偶保護套管磨損穿透原因分析

發(fā)布時間:2021-03-11     瀏覽次數(shù):
摘要:裂解爐熱電偶套管頭部發(fā)生磨損穿透,單臺爐子20個套管中有接近一半以上發(fā)生,其他套管頭部也有不同程度的磨損,套管發(fā)生磨損的部位均在裂解氣的來流方向,且套管頭部端面有明顯的腐蝕凹坑和溝槽。套管表面磨蝕穿透后COT測量值失真.嚴(yán)重影響裂解爐的正常操作。通過對熱偶套管的結(jié)構(gòu)改進,爐管COT偏差明顯改善,各爐管的裂解深度保持一致,有效保證了裂解爐的長周期穩(wěn)定運行。
乙烯是石油化工的基本原料,乙烯裝置是石油化工生產(chǎn)的核心。當(dāng)今世界90%以上的乙烯是通過管式爐烴類熱裂解的方式生產(chǎn)的,裂解爐是乙烯裝置最關(guān)鍵的核心設(shè)備,其控制效果的好壞直接影響乙烯的收率。裂解爐內(nèi)反應(yīng)復(fù)雜,各變量之間耦合度高。裂解原料在裂解爐爐管內(nèi)進行的烴類裂解反應(yīng)中,裂解爐的裂解深度是衡量裂解爐內(nèi)裂解反應(yīng)進行程度的重要指標(biāo),為了獲得一定的乙烯收率,必須將裂解深度控制在適當(dāng)?shù)姆秶畠?nèi),目前國內(nèi)大部分乙烯裂解爐裝置均采用爐管出口溫度COT(CoilOutletTempera-ture,以下均簡寫為COT)來表征裂解深度,為保證正常生產(chǎn).必須對COT實現(xiàn)較為精確的控制。
1裂解爐COT平衡調(diào)節(jié)控制現(xiàn)狀
1.1COT調(diào)節(jié)原理
       中國石油蘭州石化公司240萬t/a乙烯裂解.裝置HSII型裂解爐為2007年所建.每臺爐生產(chǎn)能力為400萬t/a乙烯,每臺裂解爐共有40根1-1型爐管,它們在輻射室按南北方向分為4組排列,每組有10個1-1型輻射爐管,且每組的10個1-1型輻射爐管的出口上設(shè)有5個出口溫度測量熱偶,原設(shè)計熱偶安裝結(jié)構(gòu)如圖1所示。它們在輻射爐管的出口呈間隔排列,各組的5個爐出口溫度的平均值做為本組爐出口溫度調(diào)節(jié)器的測量值。通過這些出口溫度值偏差的輸出和調(diào)節(jié),來達(dá)到平衡各組爐出口溫度的目的,保證裂解爐各組出口溫度滿足工藝要求,從而控制好裂解爐的出口COT.
熱電偶套管安裝結(jié)構(gòu)圖示
1.2裂解爐出口COT偏差現(xiàn)狀
       為了提高雙烯收率和減少碳三生成量,對裂.解爐原料進行優(yōu)化投乙烷,投乙烷過程中發(fā)現(xiàn)裂解爐COT溫度偏高,原來設(shè)計投乙烷COT為837~853℃,而實際操作中投乙烷初期COT達(dá)到870~872℃,末期達(dá)到了875℃,這樣的操作工藝條件會造成SLE有超溫現(xiàn)象。而且,在裂解爐投油初期,裂解爐COT偏差小,但運行一段時間以后,COT偏差逐漸增大,最大時COT沿度超過30℃,個別爐管COT甚至達(dá)到900℃,并且發(fā)現(xiàn)相應(yīng)安裝熱偶溫度測量點的爐管結(jié)焦嚴(yán)重,甚至發(fā)生爐管堵塞。2011年大檢修期間,發(fā)現(xiàn)裂解爐出口熱偶套管頭部有磨損穿透現(xiàn)象,磨損熱偶套管如圖2所示,單臺爐子20個套管有接近一半以上磨穿,其它套管頭部也有不同程度的磨損。套管發(fā)生磨損的部位均在裂解氣的來流方向,且套管頭部端面有明顯的腐蝕凹坑和溝槽,后經(jīng)堆焊修復(fù),使用周期也不足半年。熱偶保護套管發(fā)生磨損甚至磨穿后,熱偶將直接外露于裂解氣中,裂解氣中的焦炭將附著于熱偶表面,致使溫度熱偶傳感器不穩(wěn)定發(fā)生溫度漂移,COT測量值發(fā)生失真,從而影響該組總的爐管出口溫度,整臺爐子的裂解深度將無法控制,嚴(yán)重制約了裂解爐正常生產(chǎn)運行。

2熱偶套管磨損原因分析
2.1沖蝕磨損
       通過對熱偶套管安裝結(jié)構(gòu)及套管發(fā)生磨穿的位置進行研究,發(fā)現(xiàn)熱偶套管原設(shè)計存在不足,所有COT套管頭部伸進爐管流道約30mm,即套管頭部接近爐管中心,因套管頭部伸進爐管流道內(nèi)過深,減少了裂解氣流通面積,據(jù)估算約占爐管30%的流通面積,大大增加了裂解氣的流動阻力。高溫下裂解原料在爐管中發(fā)生復(fù)雜的熱裂解反應(yīng),反應(yīng)除生成乙烯、丙烯、丁二烯等期望產(chǎn)品外,還伴隨有炔烴、芳烴、焦炭及硫化物、氫氣和二氧化碳等物質(zhì)生成。裂解爐出口裂解氣組成非常復(fù)雜,為氣、液、固三相混合物,其中還含有H2、CO、CO2、H2S等腐蝕性氣體”。裂解氣流經(jīng)套管頭部端面時,因套管伸進爐管流道約30mm,改變了爐管內(nèi)裂解氣的渦流特征,裂解氣遇到凸起部位突然改變流動方向,溫度下降.阻力增加。正常生產(chǎn)中,流經(jīng)爐管的裂解氣流速約達(dá)到100~140m/s,裂解氣中溫度高達(dá)860℃的汽液混合物以及其中夾帶的焦粒對伸出的套管頭部產(chǎn)生沖刷,其中的焦粒由于質(zhì)量較大,更具有較大的沖擊力,對套管產(chǎn)生嚴(yán)重的沖刷破壞,熱偶保護套管在爐管內(nèi)既承受裂解氣中焦炭顆粒的沖刷,造成沖蝕磨損,又承受高溫酸性氣體的腐蝕作用,在兩者的綜合作用下,熱偶套管伸入爐管的頭部成為磨損最為嚴(yán)重的部位,進而發(fā)生磨蝕穿透。這是套管發(fā)生磨蝕穿透的主要原因。
2.2金屬塵化腐蝕
       另外,熱偶套管的材質(zhì)為Incoloy800H,是一種廣泛應(yīng)用于高溫結(jié)構(gòu)件的奧氏體耐熱合金。在H。-CO-CO2-H2O環(huán)境和溫度為800~950℃條件下,套管材料Incoloy800H的組織易發(fā)生滲碳,這將會導(dǎo)致合金套管嚴(yán)重脆化,甚至腐蝕造成套管壁厚減薄,即所謂的金屬塵化腐蝕與。研究表明,金屬塵化通常發(fā)生在溫度為550~900℃,其主要表現(xiàn)為金屬快速損耗、變薄,最終導(dǎo)致金屬碳化和粉化。金屬塵化的機理是金屬在嚴(yán)重滲碳后的體積膨脹量相當(dāng)大,表面的不均勻滲碳將會在金屬局部區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生很大的壓應(yīng)力,當(dāng)該區(qū)域內(nèi)應(yīng)力達(dá)到--定程度時,就可能碎裂、剝落,發(fā)生所謂的金屬塵化。金屬塵化是一種物理作用的高溫腐蝕,是一些金屬(如鐵、鎳、鈷及其合金)在高溫碳(碳?xì)?、碳氧氣體)環(huán)境下碎化為由金屬碳化物、氧化物、金屬和碳等組成的混合物而致金屬損失的行為3。流經(jīng)爐管的裂解氣中含有一一定量的H2.CO.CO2和H2O,溫度在840~860℃,這就為套管的滲碳提供了條件.這也是導(dǎo)致合金Incoloy800H套管管壁出現(xiàn)腐蝕凹坑和溝槽的主要原因之一。
3改進措施
3.1熱偶套管結(jié)構(gòu)改進
       要想爐管的COT測量值準(zhǔn)確穩(wěn)定并且延長套管使用壽命,就需對套管結(jié)構(gòu)進行重新設(shè)計。結(jié)合熱偶套管安裝結(jié)構(gòu)尺寸及套管端部發(fā)生磨損部位,分析認(rèn)為套管頭部伸入爐管太深,流經(jīng)套管頭部高溫裂解氣的沖刷腐蝕是套管磨損的主要原因,因此需將伸入的套管頭部適當(dāng)縮短,以減少裂解氣的沖刷腐蝕作用。熱偶套管的結(jié)構(gòu)如圖3所示。為了減少熱偶插入深度對所測COT的影響,經(jīng)過分析研究,決定將套管頭部由40mm縮短20mm,同時,為使套管與原來的熱偶長短相配合,將熱偶頭部縮短的20mm延伸至套管尾部套筒,這樣改進后的熱偶套管頭部既從爐管中心外縮至爐管內(nèi)壁附近,又滿足與原來的熱偶完全配合,從而避免了縮短熱偶對裂解爐COT的影響。熱偶套管縮短改進后的安裝結(jié)構(gòu)如圖4所示。

3.2熱偶套管表面涂層
       在套管結(jié)構(gòu)改進的基礎(chǔ)上,為了防止套管與高溫裂解氣直接接觸發(fā)生滲碳和金屬塵化,還對套管頭部進行了表面涂層保護處理。采用鈷鉻鎢涂層分兩層噴涂,每層厚度不小于1.6mm,硬度HRC大于37,涂層進行滲透檢查,同時外表面進行打磨處理,表面粗糙度為1.6。涂層的化學(xué)成份如表1所列。

4結(jié)語
       分析裂解爐熱偶套管的磨蝕穿透形貌,找出.了套管磨損穿透的原因,裂解爐熱偶保護套管經(jīng)改進投用后,爐管COT偏差較之前有明顯改善,各爐管出口COT偏差≤5C,這為裂解爐的優(yōu)化操作提供了準(zhǔn)確的依據(jù)。通過準(zhǔn)確的測量爐管出口裂解氣的真實溫度,可以有效控制各爐COT偏差,使各爐管的裂解深度保持一致,從而為爐子的整體優(yōu)化操作提供了條件,有效地改善了爐子的運行環(huán)境,保證了裂解爐的長周期穩(wěn)定運行。
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