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碳素焙燒爐內(nèi)N型鎧裝熱電偶的失效機理

發(fā)布時間:2023-03-08     瀏覽次數(shù):
摘要:爐溫的準確測量和控制是保證碳素陽極焙燒產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。針對碳素焙燒爐使用的N型鎧裝熱電偶的常見失效現(xiàn)象進行了分析,利用掃描電鏡和能譜儀等設(shè)備觀察了失效熱電偶絲的形貌特征和成分分布。分析結(jié)果表明:熱電偶信號消失和時斷時續(xù)現(xiàn)象都是由負極偶絲斷裂造成的,后者是在偶絲斷裂后又重新焊接的情況下發(fā)生,斷裂包括整體熔斷和過燒兩種機制;嚴重測溫漂移的主要原因是偶絲受到Mn污染、正極偶絲表面氧化及其Cr和Si的選擇性氧化。在此基礎(chǔ)上,提出了改進套管材料、偶絲預(yù)氧化、調(diào)整熱電偶安裝位置等新型改進方案。該研究不僅對改善N型熱電偶的可靠性和使用壽命、保證碳素陽極的質(zhì)量具有重要意義,還為熱電偶制造和使用企業(yè)提供借鑒。
0引言
  最高溫度為1050~1200℃的環(huán)式高溫焙燒是碳素陽極生產(chǎn)的常用技術(shù)。其爐內(nèi)溫度場的合理控制是.獲得高質(zhì)量陽極的關(guān)鍵因素[1]o,在該溫度下可長期使用的廉金屬熱電偶主要是溫度上限均為1300℃的N型和K型兩類[2]相對于K型熱電偶而言,N型熱電偶的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在900℃以上的測溫精度和壽命o顯然,對于碳素陽極的焙燒控溫而言,N型熱電偶是更好的選擇。
  碳素陽極焙燒過程的高溫腐蝕非常嚴重,一般高溫合金難以承受熱電偶在使用過程中需要反復(fù)取出和插人,升降溫頻繁,因此熱電偶保護管的熱疲勞和晶粒粗化帶來的脆性也不容忽視,針對這種惡劣工況,某公司開發(fā)了一種大直徑厚壁N型鎧裝熱電偶。該熱電偶外層使用抗高溫氧化能力極強的鐵鉻鋁合金,內(nèi)層為奧氏體不銹鋼,以電熔Mgo為絕緣材料。熱電偶絲可根據(jù)需要選擇,并采用熱軋的方法縮徑,使四種構(gòu)成材料形成一個緊密實體。
  近期,這種大直徑厚壁N型鎧裝熱電偶在碳素陽極焙燒爐內(nèi)發(fā)生了偶絲斷裂導(dǎo)致溫度信號消失或時斷時續(xù)以及嚴重溫度漂移等失效現(xiàn)象。為此,針對典型的失效樣品進行了分析,查明其主要原因,進而提出相應(yīng)的產(chǎn)品改進和失效預(yù)防方案,為提高熱電偶的可靠性和使用壽命奠定了基礎(chǔ)。
1使用條件及分析方法
1.1熱電偶使用條件
  N型熱電偶偶絲成分符合GB/T17615--2015的規(guī)定。外層保護管為0Cr25Al5合金,內(nèi)層為310S不銹鋼,絕緣材料采用純度99.4%以上的電熔MgO。
  焙燒爐以一般的天然氣為燃料。料箱是放置碳素產(chǎn)品的地方,溫度需要保持在1050℃左右?;鸬罍囟仍?200℃左右。在爐況不好的情況下,局部短時火道溫度可達1300℃。熱電偶安裝位置距火道噴嘴水平距離約1.5m。其中,熱電偶高溫段與噴嘴大致在同一平面。焙燒-般以110h為一個周期。一個周期結(jié)束后,熱電偶移動至下個位置繼續(xù)使用。
1.2失效件分析方法
  熱電偶信號消失主要是由負極偶絲斷裂導(dǎo)致的。對這類失效件直接從斷裂處取樣,分析其斷口形貌特征。信號時斷時續(xù)也和負極偶絲斷裂相關(guān),并且由外觀可見偶絲出現(xiàn)類似斷后重新焊合的明顯異常。因.此,可以從偶絲外觀明顯異常處取樣觀察其表面形貌。
  溫度漂移通常和偶絲在高溫過程中經(jīng)歷的冶金變化有關(guān),如成分變化、晶粒長大以及冷變形偶絲(包括使用前未經(jīng)過充分退火的偶絲)的回復(fù)和再結(jié)晶等。這些變化與溫度、時間密切相關(guān)]。考慮到加熱噴嘴噴出的火焰有部分未經(jīng)火道環(huán)流而直接流向熱電偶中段,導(dǎo)致熱電偶中段的溫度可能高于熱端,并且在分析中發(fā)現(xiàn)偶絲斷裂的位置處于中段而非熱端。因此,對嚴重溫度漂移(100℃以上)的偶絲主要從中段取樣進行分析,并與熱端和冷端進行比較。正負極偶絲變化都會對測溫準確性產(chǎn)生影響,所以必須對兩極進行分析。
  偶絲經(jīng)振動脫粉取出,在酒精中反復(fù)超聲清洗后以TescanVega掃描電鏡觀察失效件斷口和表面形.貌,并用能譜儀測試成分和成分分布對于溫漂嚴重的樣品,在不同區(qū)域取樣進行化學成分分析。
  試驗中發(fā)現(xiàn),使用過的偶絲在金相浸蝕條件下表現(xiàn)出極強的耐蝕性,并且晶粒非常粗大,以至于晶界無法完整地顯現(xiàn)出來,因此未能對偶絲晶粒尺寸進行對比分析。事實上,就討論的合金而言,晶粒尺寸對合金材料塞貝克系數(shù)的影響很小。
2試驗結(jié)果與分析
2.1斷裂偶絲分析
  宏觀觀察可見斷口有熔化特征。部分斷裂樣的熔:化區(qū)域沿縱向延伸,在未斷裂部位也能觀察到表面熔化形貌。為了查明斷裂原因,取典型樣品進行微觀觀察和成分分析。
  負極偶絲熔斷斷口形貌如圖1所示。
 
  當放大倍率較低時,由圖1(a)可見該斷口表面光滑,且起伏不平,部分區(qū)域存在不規(guī)則孔洞。放大后,觀察圖1(b)可以看到明顯的枝晶特征。這些形貌特.征表明,樣品偶絲在使用過程中發(fā)生了局部熔化斷裂,而后在冷卻過程中重新結(jié)晶。合金以枝晶方式生長,形成與結(jié)晶形態(tài)相匹配的起伏表面。由于液固合金比容的差異,結(jié)晶后的固相無法完全充填液相的體積,從而在表面留下明顯縮孔。結(jié)晶完成后,由于表面張力影響,其表面變得光滑,沒有形成固態(tài)金屬斷裂表面的銳利線痕和棱邊等特征。
  按照GB/T17615--2015,N型偶絲負極熔化溫度為1340℃(正極為1410℃),比正常情況下的最高爐溫高出180℃。正常工作條件下,偶絲應(yīng)該不會發(fā)生熔化。因此,偶絲熔斷的原因可能有兩個方面:一是.熱電偶中段溫度過高,二是偶絲受到其他成分的污染導(dǎo)致熔點下降。前者需要從爐內(nèi)加熱機制和控溫精度方面進行分析,后者則會在斷口。上留下痕跡。為此,對斷口進行了成分分析。
  由于斷口凹凸不平,為了保證成分分析的統(tǒng)計意義,并考察熔化和凝固過程造成的成分變化,進行了多點微區(qū)分析。熔斷偶絲斷口不同位置成分分析結(jié)果如表1所示。
 
  熔斷部位的Si的分布變得不均勻,最高值(7.13%)比最低值(3.96%)高出80%(點5粘附MgO顆粒,不予考慮)。按照成分設(shè)計,負極偶絲為單相固溶體。為了保證熱電特性,產(chǎn)品的成分均勻性得到了嚴格控制。所以,這種成分波動實際發(fā)生在熔斷后的重新結(jié)晶過程,是選分結(jié)晶的結(jié)果。同時,斷口上存在.Mn元素。根據(jù)Ni-Mn相圖,Mn會降低Ni合金的固相線溫度,可見Mn污染會對偶絲的熔斷產(chǎn)生促進作用。
  除了整體熔斷以外,過燒形式的熔斷也是一種典型現(xiàn)象。負極偶絲過燒斷裂形貌如圖2所示。
 
  斷口上沒有枝晶,但出現(xiàn)了明顯的晶粒形貌,部分晶界顯著寬化成為凹槽,顯示出沿晶界向基體內(nèi)熔化的特征,即圖2(a)。過燒斷裂的發(fā)展速度低于整體熔斷。當晶界熔化面積增大到一定程度后,剩余的固態(tài)部分在應(yīng)力作用下發(fā)生斷裂,所以斷口,上還能看到少量固體金屬斷裂形貌,即圖2(b)。該固體金屬斷裂區(qū)域主要為韌窩和細密的滑移線,顯示韌性斷裂特征。
  對信號時斷時續(xù)的偶絲進行解剖分析,發(fā)現(xiàn)正極偶絲無異常,但負極偶絲沿橫截面發(fā)生軸線錯位。這類負極偶絲軸線錯位形貌如圖3所示。
 
  圖3中,偶絲左右兩段的軸線相對于中間部位的截面發(fā)生錯位,或者說是沿截面發(fā)生了相對滑移。圖3(a)表明,滑移面外圓明顯凹陷,顯示典型的晶界熔.化特征。局部放大觀察,由圖3(b)還可以看到沿晶界向絲材內(nèi)部發(fā)展的裂紋,表面有熔融金屬流動留下的波紋形貌。對熔融表面進行成分分析,發(fā)現(xiàn)其中也出現(xiàn)了1.5%左右的Mn,顯示出過燒與Mn污染的關(guān)聯(lián)性。
  事實上,過燒特征在失效偶絲中是一種普遍存在的形貌。過燒造成的晶界熔化形貌如圖4所示。圖4(a)顯示了偶絲斷口附近的表面形貌。該區(qū)域部分仍然保持.拉拔形成的縱向條紋和MgO微粒摩擦造成的粗糙外.觀,部分區(qū)域則因發(fā)生了熔化而變得光滑,并顯示出晶.粒形貌;此外,晶界因優(yōu)先熔化而顯著寬化、凹陷。對.該偶絲截面進行金相觀察,由圖4(b)能清楚地看到過燒造成的晶界熔化留下的凹槽。
 
2.2嚴重測溫漂移偶絲分析
  表2是溫度漂移失效偶絲不同部位化學成分分析結(jié)果。
 
  測溫漂移的偶絲通常用肉眼看不出外觀變化。根據(jù)熱電偶在爐內(nèi)的安裝位置和偶絲常見斷裂部位,主要在失效件中段取樣、分析,并與冷端(爐外部分)進行成分對比。
  由表2可知,其處于爐內(nèi)高溫區(qū)域的正負極偶絲中均出現(xiàn)了Mn元素。在大直徑厚壁鎧裝熱電偶的各組成部分中,只有鎧材內(nèi)層套管不銹鋼中含有Mn元素。由此可以判斷,在高溫區(qū)域,Mn由內(nèi)層不銹鋼套管遷移到偶絲中,導(dǎo)致其成分發(fā)生變化。這是測溫漂移的重要原因之-.[7]。
  為了考察Mn元素在偶絲中的擴散情況,分析了污染更嚴重的負極偶絲橫截面的Mn含量分布。圖5為負極偶絲橫截面沿直徑由左至右不同位置的Mn含量。由圖5可知,偶絲中Mn含量由表面至心部逐漸下降。這表明Mn由內(nèi)層不銹鋼套管遷移至偶絲表面,而后向內(nèi)部擴散。
 
  通過觀察偶絲截面發(fā)現(xiàn),負極表面沒有明顯的氧化層,而正極表面則形成了較厚的氧化層,且正極偶絲表面氧化層最厚處約為0.1mm。成分面掃描分析顯示,氧化層有明顯分層特征:最外層為氧化硅,中間層為氧化鉻,靠基體表面又以氧化硅為主。氧化層中存在富Ni貧0區(qū),顯示Ni未發(fā)生嚴重氧化。偶絲的氧化,,特別是選擇性氧化會造成絲材內(nèi)部成分的一-定變化(參見表2中的冷端和中段成分差異),從而引起熱.電勢的變化和測溫漂移。
3影響分析及建議
3.1偶絲的Mn污染及其影響
  為了保證性能,熱電偶絲在生產(chǎn)過程中對化學成分有著嚴格的控制。但在使用過程中,偶絲常常會受到外來元素污染而導(dǎo)致成分和性能改變。
  因成分污染而導(dǎo)致斷裂的現(xiàn)象在Pt系貴金屬熱電偶絲中時有發(fā)生。如Si、P、B等與Pt形成低熔點共晶導(dǎo)致斷裂,致使S型熱電偶失效。污染元素的來源是多種多樣的,如爐內(nèi)氣氛、被加熱材料以及被氣氛還原的絕緣氧化物等。
  對基于Ni合金的K型和N型熱電偶而言,來自不銹鋼套管的Mn污染是常見現(xiàn)象。在1200℃下對AISI310不銹鋼鎧裝K型熱電偶進行了400h的保溫后[6],能譜分析(energydispersiveanalysisofX-ray,EDAX)發(fā)現(xiàn)其偶絲的Mn污染規(guī)律與工作一致:負極(約2wt.%)高于正極(約1.7wt.%)。但是,這種程度的污染在1200℃引起的測溫漂移不到20℃,不足以解釋案例中高達100℃以上的測溫漂移,所以測溫漂移還存在其他誘導(dǎo)因素。盡管Mn污染已經(jīng)得到共識,但其遷移機制尚不明確。對失效熱電偶中取出的MgO粉進行成分分析,也未發(fā)現(xiàn)Mn元素。這說明擴散很可能不是主要途徑。而是否存在蒸發(fā)凝聚等過程,尚待進一步探索。
  Mn污染會降低Ni合金的固相線和液相線溫度,從而對偶絲的熔斷產(chǎn)生促進作用。考慮到Mn元素由偶絲表面擴散進入內(nèi)部(圖5),沿晶界擴散是快速通道,所以擴散過程中晶界會有Mn富集,因此也會加劇過燒。偶絲發(fā)生過燒時,晶內(nèi)尚未熔化,熔斷裂紋只沿晶界發(fā)展,即如圖3(b)、圖4(b)所示。而熔化是一個吸熱過程,會導(dǎo)致偶絲實際溫度下降。Mn沿晶界向晶內(nèi)擴散后,熔點上升,熔化的晶界重新凝固,在匹配晶界相距很近時就焊合連接起來,但斷口兩側(cè)的軸線不再重合,即如圖3(a)所示。這種“過燒斷裂.凝固焊合”過程導(dǎo)致了熱電偶信號的時斷時續(xù)。
3.2氧化層的影響
  N型偶絲是在K型偶絲的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。其正極由于Cr和Si含量的增加,使內(nèi)氧化變成外氧化,負極也增加了Si含量,從而提高了偶絲的抗氧化性。使用的大直徑厚壁N型鎧裝熱電偶在拉制的鎧裝熱電偶基礎(chǔ)上,通過熱軋工藝包套一層鐵鉻鋁外殼從而形成雙層包殼。在生產(chǎn)過程中,絕緣MgO中的空氣被充分擠出,且工作條件下爐內(nèi)氣氛中含有大量C。所以,偶絲實際是工作在弱氧化氣氛中。這可能是負.極偶絲沒有形成明顯氧化層的主要原因。
  弱氧化條件下,NiCr系偶絲中容易出現(xiàn)選擇性氧化,使正極偶絲表面形成了明顯的氧化層。其“SiO2-CrO2-SiO”的分層結(jié)構(gòu)與以前的研究結(jié)果基本一致偶絲的表面氧化是高溫下熱電勢變化和測溫漂移的重要原因,而且這種測溫漂移隨著工作時間的延長而加劇。Cr和Si的選擇性氧化不僅是熱電勢穩(wěn)定性下降和測溫漂移的又一.重要因素[],嚴重時還會導(dǎo)致偶絲斷裂.
3.3預(yù)防措施建議
  綜上所述,熱電偶信號消失和時斷時續(xù)的原因都是負極偶絲斷裂。若斷口不再連接,信號消失;當斷口能夠重新連接時,測溫信號也會重新出現(xiàn)。偶絲斷裂可以.分為兩種情況:一是高溫造成的整體熔斷;二是過燒引起的沿晶斷裂。其中,過燒引起的沿晶斷裂是熱電偶信號時斷時續(xù)的主要誘因。
  嚴重測溫漂移是多重因素綜合作用的結(jié)果,主要有不銹鋼鎧材中Mn對兩極偶絲的污染,以及正極偶絲的氧化層及其中Cr和Si的選擇性氧化。
  Mn的污染不僅會造成測溫漂移,還會促進熔斷和過燒。所以,避免Mn污染是提高偶絲穩(wěn)定性和高溫壽命的重要對策之YI。這可以從消除Mn的來源著手?;谶@一設(shè)想,Scervini設(shè)計了一種以不銹鋼或鎳合金為外層、純鎳為內(nèi)層的雙層鎧裝熱電偶[8],從而有效控制了N型偶絲的成分污染。其次,以鐵鉻鋁合金為保護管,并用高溫絕緣性能優(yōu)異的高性能AlO,陶瓷"絕緣的裝配式熱電偶也是一個值得考慮的方案。從抑制正極選擇性氧化角度來看,使用裝配式熱電偶、加強偶絲與空氣的接觸也是有效的方案。此外,還可以考慮在使用熱電偶以前對其進行適當?shù)念A(yù)處理,使偶絲表面形成穩(wěn)定氧化膜。
  根據(jù)Ni-Mn二元相圖,2wt%Mn使Ni合金熔化溫度下降15℃左右,所以單純的Mn污染也不足以造成.偶絲熔斷,其他因素也需要加以重視。如前所述,熱電偶的測溫點可能并不在火道溫度最高點位置,而熱電偶測溫點溫度又與燃氣流量等因素密切相關(guān)。因此,為了進一步提高控溫精度和熱電偶的使用壽命,可以將一部分熱電偶的測溫點調(diào)整到火道溫度最高點區(qū)域,并對燃氣流量加以控制,以避免局部超溫。這既能避免偶絲熔斷,又可以減少Mn的污染,從而提高測溫穩(wěn)定性。
4結(jié)論
  對碳素陽極焙燒爐中出現(xiàn)的熱電偶信號消失、信號時斷時續(xù)和測溫漂移等典型失效現(xiàn)象進行了分析。通過觀察失效偶絲形貌可知:熱電偶信號消失或時斷時續(xù)現(xiàn)象由負極偶絲斷裂引起;偶絲斷裂有整體熔斷和沿晶斷裂兩種情況。在沿晶斷裂情況下,斷口可能重新焊合,使得消失的熱電勢信號重新出現(xiàn)。在形貌觀察基礎(chǔ)上,結(jié)合化學成分檢測,發(fā)現(xiàn)測溫漂移的主要原因是負極偶絲內(nèi)部受到不銹鋼鎧材的Mn污染,以及正極偶絲的表面氧化與氧化層中的Cr、Si選擇性氧化所導(dǎo)致的熱電勢改變。
  在上述分析結(jié)果基礎(chǔ)上提出了熱電偶改進方案。改進措施為:一是改進鎧裝套管材料,避免Mn污染;二是對偶絲進行預(yù)氧化處理;三是將熱電偶的測溫點調(diào)整到火道溫度最高點區(qū)域。
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